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?聯軸器二次斷裂失效分析

2022-02-25 10:47:22

聯軸器二次斷裂失效

    (1)該部位的聯軸器運行13個月再次開裂,裂紋處的宏觀形態。觀察發現有輻射線貝殼紋,根據貝殼紋中心判斷出裂紋萌生區,斷日裂紋起裂位于下表面,且在最終斷裂區有剪切唇出現,具有疲勞斷日的宏觀特征

    (2)為進一步明確斷裂機理,采用掃描電鏡對斷裂聯軸器起裂源進行觀察。觀察到位于下表面的裂紋萌生區內存在夾雜物,而裂紋正是沿著這些夾雜物分布

    (3)為進一步確定夾雜物的化學成分,對夾雜物進行EDS能譜分析,化學成分分析表明夾雜物為氧化鐵。

    (4)為探究裂紋擴展模式,對聯軸器斷日的形貌進一步地觀察,在斷u的電鏡照片上可以觀察到條紋狀的疲勞裂紋,圖11}說明聯軸器在工作中受到了振動產生的交變載荷,導致聯軸器疲勞斷裂。可以推斷,裂紋產生于氧化鐵夾雜物,裂紋的擴展機理為疲勞斷裂。

    (5)為確定聯軸器材料的性能是否影響了斷裂過程。對母材進行能譜分析。母材中的GY, Ni兀素含量均符合ASTM標準規定。   

    (6)失效分析結果表面,聯軸器起裂處存在氧化鐵夾雜,在聯軸器材質的加工制造過程中,表面的氧化表層進人了鋼鐵基體,破壞了污染區域的連續性,引起應力集中,導致疲分吐能降低,形成了起裂源,這是導致本次開裂失效的原因。根據斷日的疲勞輝紋,說明斷裂過程具有疲勞特性,并且操作過程中沒有發生過載,經分析得出結論是,本次斷裂的機理為疲勞斷裂。

分析與討論

    (1)通過宏觀形貌觀察,2次開裂裂紋都是從聯軸器的下表面起裂。在斷面上都觀察到裂紋萌生區,其中二次失效斷日的裂紋萌生區內有輻射線貝殼紋分布,具有疲勞斷裂的特征。兩斷日的最終斷裂區都存在有剪切唇,說明材料最終是因達到塑性極 限載荷而剪切斷開,可以推斷2次斷裂過程都為延性斷裂。根據斷日的電鏡觀察結果得知,在2次斷裂的起裂處都存在有夾雜物,并且裂紋沿著這些夾雜物分布。通過能譜分析發現,一次斷裂起裂處的夾雜物為氧化鋁,二次為氧化鐵,這是聯軸器材料在制造過程中產生的缺陷。對二次斷裂的聯軸器母材進行化學成分分析,化學成分符號標準,說明材料對聯軸器失效影響較小。

    (2)通過上述失效分析,判斷得出結果:聯軸器制造過程中,由于夾雜物的存在造成局部應力集中,材料整體機械性能下降,進而導致裂紋的萌生;2次斷日的表面都存在有疲勞條紋,證實裂紋受到交變載荷作用而擴展。可以判斷2次斷裂的機理都屬于疲勞斷裂。

結論與措施

    (1)該15- 5PH聯軸器出現2次斷裂失效的機理都為疲少I斷裂,裂紋沿材料中夾雜物萌生。在2次失效斷日裂紋萌生區內,夾雜物分別為氧化鋁和氧化鐵,這些夾雜物導致應力集中點出現,同時在交變載荷的作用下,裂紋擴展,最終引起聯軸器疲勞斷裂失效。

    (2)由于夾雜物對鋼材疲勞性能危害較大,為防止聯軸器再次發生失效,應在聯軸器材料的制造過程中嚴格控制各類夾雜物的產生,聯軸器質量。

    (3)在設備檢修時,應通過滲透檢測的方法檢查聯軸器表面是否有裂紋產生,避免發生惡性斷裂失效,影響設備的運行壽命。


冀公網安備 13098102001034號