膜片聯軸器故障檢測
機組對中不良
由于機組基礎發生不均勻沉陷或基礎的剛性較差等原因,造成機組水平度變化,導致機組同軸度超差此外.基礎變化還會造成磁場中心發生偏移,引起軸竄過大和其它電氣系統的失調,造成注復性的竄動,伴隨著振動和噪音
聯軸器外觀檢查
為滿足動平衡要求,先標記聯軸器各零件的安裝位置.然后解體撓性膜片聯軸器,逐一拆下六方螺絲、間隔套、膜片組,仔細講膜片從間隔套上取下檢查。通過檢查發現兩個相鄰間隔套內側有磨痕,與標準件相比較約磨損質量3克
檢查機組軸竄量和地腳螺檢
利用百分表法測量機組軸竄量.檢查結果為左表+0.04mm,右表0.02mmmm,符合標準0.05 m m要求、檢查泵機組各地腳螺栓.均在緊固狀態,無松動
檢查機組同軸度
利用激光對機組的對中情況進行檢查。發現電機端前腳偏高0.19mm,后腳偏高0.3mm .軸心高0.12mm 機組形成下
此外.打開泵非驅動端軸承箱,檢查各部分零件。主要檢查泵軸端鎖緊螺母有無松動,推力軸承有無異常磨損手動盤泵,無卡陰,即可判斷泵側無異常
經過對該輸油泵外觀檢查和數據分析,認為該輸油泵機組泵側參數正常.導致軸承溫度偏高和異響的原因可能在于電機端水平度超差、聯軸器安裝尺寸過小、磁場中心發生偏移所致。
無負荷電機運轉檢查
為查找電機方面有可能出現的故障,再次對電機端參數進行測量啟動電機,無負荷運轉.經觀察現場和遠傳各項參數正常,機組基礎無振動,電機運行穩定二
使用劃針順著電機軸旋轉方向貼軸瓦殼外側對軸作標記停機后,經檢查測量電機轉子向泵側軸向移動7mm說明電機驅動端偏低,電機水平度超標同時也驗證了3.3步驟同軸度測量結果的性二
故障結果判定
電機盤車使標記回移到軸瓦外側并定位.量取聯軸器安裝尺寸為249.2mm,不符合250士0.02mm的標準要求
說明在運轉過程中,聯軸器異響原因為軸系對中不良,電機非驅動端水平度偏高.軸系形成下張口,存在電機向泵側的軸向力作用于聯軸器,使聯軸器膜片產生變形和周期性回彈.加之電機轉子因驅動側較低造成的前移,使磁場中心發生往復偏移,造成膜片規律性的撞擊,產生異響.