帶式輸送機半聯軸器鍛造工藝的改進
2021-03-02 11:20:51
帶式輸送機半聯軸器鍛造工藝的改進
針對半聯軸器原鍛造工藝用料多,加工余量大,制造成本高等弊端,將其改進為兩體式模具鍛造,收到了良好的效益。
同煤集團研制了DSJ250型帶式輸送機。該型帶式輸送機主滾筒軸與電動機采用的是半聯軸器聯接,在生產過程中發現鍛造工藝存在缺陷,亟待改進。
1.2存在缺陷
(1)工藝用料多;(2)機加工余量大;(3)制造成本高。
1.3原因分析
在生產過程中,由于工藝用料需370kg,機加工后重量僅為90kg,機加工余量巨大,費料、費時、費工,造成及大的浪費,同時造成工序銜接不上,嚴重影響生產進度。
優勢體現
(1)減少了工藝用料,提高了材料利用率;(2)機加工余量顯著減少;(3)降低了制造總成本;
2.3效果檢查
2007年至今,鍛造車間共制造250型帶式輸送機半聯軸器毛坯45件,全部采用改進工藝,經統計并比較:共節約原材料5400kg,機加工工效提高40%,制造此項產品共計節約20萬元。
3結語
變半聯軸器的自由鍛工藝為兩體式模具鍛造,這一工藝改進取得了成功,可以推廣到其他同類鍛件的制造中,從而降低了產品成本,提高了生產效率。